“178放仓岗预警,有大股水碳放入,请各岗位做好准备!”
“调度收到,联系值班厂领导迅速集结后勤及应急小组人员到达171积煤部位!”
“抢修小组到位对损坏托辊进行更换!”
“合理放煤,保障矿井提升为基准!”
……
这是兴隆庄煤矿选煤中心在处理煤流系统水碳时的工作场景。
随着对讲机一个个指令的发出,该中心调度室监控摄像头下人头攒动,铁锨挥舞、水管冲刷绘就了一副别样的画卷,无论是生产一线的工人还是后勤的服务人员,都积极面对着这项困难的挑战。
对于煤炭洗选工作来说,水碳的危害是非常大的,它容易影响皮带运输,埋住皮带机尾,可能导致运输系统瘫痪。水碳在运输过程中会造成皮带洒煤,严重的造成底皮带积煤,导致托辊掉落,极易出现拉偏皮带架、撕皮带等问题。水碳如果跟随皮带进入原煤仓,轻则造成放仓时喷煤,重则造成溃仓事故,不仅会造成财产损失,甚至可能会带来事故的发生,后果也将是不堪设想的。
面对水碳对生产现场造成的冲击,该中心班子迅速召开专项会议,坚持把保障生产安全放在首位,分析各个薄弱环节,制定详细应对方案,优化人员配置,提高利用效率,确保每一个人、每项措施都发挥最大效能。
为确保应对措施的有效实施,该中心集中优势力量,组建多个专项小组,中心班子成员排班,分别负责水碳处理、设备维护、工艺优化等关键环节。
工作现场,工作组成员们不畏艰难,加班延点,最大限度通过流程优化,有效缓解水碳对生产的影响。同时,强化智能化运用,对生产现场的巡查和监控,确保每一项工作都严格按照标准执行,防止安全事故的发生。
在该中心全体职工的共同努力下,成功应对了水碳对整个生产系统的冲击。二季度以来,共开展集中清理水碳10余次,车间清理水碳40余次,共清理水碳1400多吨,参与人数400多人次,8月份在水碳冲击影响洗选的困难下,保障了13万吨精煤计划的完成。
成绩的取得不仅彰显了选煤人强大的凝聚力和战斗力,更加凸显出该中心高度的责任感和使命感。
今年以来,该中心始终把安全生产摆在第一位,为确保矿井安全生产,严格落实中心领导班子和值班现场生产管理职责,加大现场巡检力度,加强皮带系统七大保护检查试验,加大对储装运系统维护,持续深化市场化精益化“六精六提”融合管理,在“精益项目管理提升、精益生产管理提效、工程施工市场深化、精益示范点建设推广”四项重点工作上下功夫,开展亮点建设工作。今年8月份“ai人工智能重介密控”场景也已正式投入试运行阶段,该中心目前正配合相关技术人员加快数据积累、稳步推进。
下一步,该中心将继续明确标准要求,严格落实“六严”管理,突出现场质量标准化提升,均衡高效生产,严抓现场管理,严格责任考核,全力以赴抓好安全生产,扎实做好洗精煤任务、介质回收、煤质管理、标杆选煤厂建设等各项工作,全中心上下持续保持奋发向上的状态,为矿井安全生产保驾护航。